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不过,再好的设备也会出毛病。下面我就把自己遇到过、听过的故障一个一个讲清楚,尽量用大白话说明白问题出在哪、怎么判断、怎么解决。
这应该是最让人心烦的问题了。设备明明在运行,产出来的气体却达不到要求的纯度。遇到这种情况,先别急着打电话叫厂家,自己可以先排查一圈。
分子筛用久了会"老化",这是最常见的原因。就像家里的净水器滤芯一样,用时间长了过滤效果肯定下降。分子筛老化的表现是:刚开机的时候纯度还行,运行一两个小时就慢慢往下掉。如果你的设备用了三五年,出现这种情况的概率很高。
怎么判断是不是分子筛的问题呢?可以观察一下设备的运行周期。新设备一般几分钟就完成一次切换再生,如果发现周期明显变短或者变长,可能就是分子筛的吸附能力变了。另外,有些设备有分子筛压差监测功能,压差异常增大通常意味着分子筛粉化或者堵塞。
这个问题自己很难彻底解决,需要联系厂家更换分子筛。不过平时注意维护可以延长分子筛寿命,比如确保进气质量,定期更换过滤器芯,空压机的后处理设备要正常工作。
吸附式制氮机对进气是有要求的,不是随便什么空气都能往里送。常见的进气问题有几个:
进气含油量过高。如果空压机的除油器效果不好,油雾进入分子筛塔会把微孔堵住,吸附能力大打折扣。这种情况往往伴随着产气量下降和纯度波动。解决办法是检查空压机的后处理系统,更换精密过滤器的滤芯。
进气湿度太大。水分和分子筛"犯冲",如果压缩空气没有充分干燥,水汽会占据分子筛的吸附位点,氧气就没地方放了。结果就是纯度上不去,有时候还能看到管道里有水珠。信然集团的技术人员曾经告诉我,他们在处理类似故障时,会先检查冷干机的运行状态和露点温度,确保进气露点在-40℃以下。
进气压力不稳定。压力忽高忽低会影响分子筛的吸附效率。压力太低,分子筛还没充分吸附气体就被吹走了;压力太高,又可能把已经吸附的氧气冲出来。解决这个问题需要确保空压机的压力设定稳定,用气端不要有剧烈波动。
两个分子筛塔能轮流工作,全靠控制阀精确切换。如果阀门密封不严或者动作不到位,一个塔该再生的时候没关上,另一个塔还在进气,气体就"串塔"了,纯度当然上不去。
怎么判断是阀门的问题呢?可以听声音,正常运行的设备切换时应该有清晰的"咔嗒"声,如果声音闷或者干脆没声音,可能阀门卡涩了。还有一种方法是在切换时用手摸一下阀门外壳,感受有没有震动。处理这个问题需要检查气源压力、清洗或更换阀芯、调整电磁阀的响应时间。

纯度没问题,但产的气越来越少,这也是常见故障之一。产气量下降通常不是突然发生的,而是一个渐进过程,往往被忽视,等发现的时候已经影响生产了。
精密过滤器堵塞是最容易检查的地方。设备进气口和出气口都有过滤器,滤芯脏了阻力就大,压缩空气进不来,产气量自然上不去。
检查方法很简单:看过滤器的压差表或者压力表,如果进出口压差超过0.05MPa就该换了。有些现场为了省成本,滤芯用到发黑才换,结果把小问题拖成了大问题。信然集团的服务团队在巡检时发现,相当一部分产气量下降的故障,都是因为过滤器长期未更换导致的。
设备本身没毛病,但管道漏气,气都跑光了,产气量当然上不去。这种情况用肥皂水就能检测出来,在接头和焊缝处抹上肥皂水,有气泡的地方就是漏点。
常见的泄漏点包括:球阀阀杆、软管接头、法兰密封面、压力表接头等。有时候泄漏很小,白天吵杂的环境下不容易发现,可以晚上设备停机后用一个塑料袋包住可疑部位,次日检查有没有鼓起来。
有时候不是设备的问题,而是用气端出了问题。比如某个用气阀门没关紧,或者设备增加了新的用气点,导致整体压力上不去。这种情况需要和工艺人员沟通,了解有没有什么变化。

设备启动不了,或者运行中突然停机,这问题可大可小。轻则是某个传感器故障,重则可能导致设备损坏。
先检查最基本的:电源有没有电?空开有没有跳闸?控制柜里的保险丝是不是烧了?这些看似简单的问题,实际上占无法启动故障的很大比例。
有一次我去现场处理故障,设备怎么都不启动,折腾了两个小时,最后发现是老鼠把控制柜里的线咬断了。这种意外情况虽然少见,但排查的时候也要考虑到。另外,有些设备的控制系统对电压波动很敏感,电压不稳可能导致程序乱码,需要检查一下接地是否良好。
吸附式制氮机靠压力信号来判断何时切换阀门,如果传感器坏了或者信号线接触不良,控制系统就不知道该什么时候动作,设备可能拒绝启动或者乱切换。
判断传感器有没有问题,可以用万用表测一下输出信号,或者找个正常的传感器替换试试。信然集团的设备一般会预留手动操作功能,在紧急情况下可以强制启动,但长期手动操作不是办法,还是要找到根本原因。
设备启动前,系统会检测气源压力,如果压力低于设定值,控制系统会锁住不让你启动。这本身是保护设计,防止设备在不利条件下运行。但如果气源压力明明够还是启动不了,就要检查压力开关的设定值和感应位置了。
电费突然涨了很多,一查发现是制氮机的能耗上去了。这问题不容易被发现,因为设备还在正常出气,只是钱多花了。
制氮机本身不耗电,真正耗电的是前面的空压机。如果空压机的排气量下降或者效率降低,就需要开两台才能满足原来一台的用气量,电费自然上去了。
空压机的维护要点包括:定期更换空气滤芯、油滤芯、油分离器,检查皮带张力和冷却系统。如果螺杆空压机的排气量明显下降,可能需要检查螺杆间隙或者更换轴承。
正常情况下,设备应该是稳定运行的。如果分子筛性能下降,控制系统可能会缩短切换周期,试图通过更频繁的再生来维持纯度。这样阀门动作次数增加,气缸和电磁阀的耗电量也会上升。
遇到这种情况,与其让设备勉强运行拖到彻底罢工,不如早点更换分子筛。长期来看,这样更省心也更省钱。

设备运行声音突然变大,或者开始振动,这通常不是好兆头。
气动阀门在切换时会有一定声音,但如果声音变得刺耳或者伴随啸叫,可能是气流通道有异物、阀芯磨损、或者气压过高。可以尝试调低一些气压试试,如果噪音减轻就说明是气压的问题。如果还是不行,可能需要拆开阀门清理或者更换。
制氮机本身没有运动部件,如果有振动,来源一般是前置的空压机或者后置的增压机。振动过大会导致管路接头松动、仪表失准,严重的还会影响分子筛的寿命。
检查方法包括:看地脚螺栓有没有松动,看减震胶垫有没有老化,看电机轴承有没有异响。有些振动是共振引起的,需要调整管路走向或者增加固定点。
说完故障处理,再聊几句日常维护。很多问题如果预防得好,根本不会发生。
首先是过滤器更换,这是最基础也最重要的工作。建议制定一个更换计划,根据使用环境好坏,一般每三个月到半年换一次精密过滤器的滤芯。如果所在环境灰尘大、油烟重,更换频率要适当提高。
其次是定期检查各压力表和压差表的数值,做个记录。正常情况下,这些数值应该是稳定的,如果发现慢慢在变化,说明有问题在酝酿,早发现早处理。
还有就是注意观察设备的运行状态,比如切换时间、产气纯度、产气量这些参数,定期记录一下。连成一个趋势曲线,一旦出现异常拐点就能看出来。
至于分子筛的更换周期,这个没有统一标准,和使用强度、进气质量、维护水平都有关系。一般来说,五年左右是个坎,到这个年限就要留意纯度变化趋势。如果维护得当,用到七八年也是有可能的;要是维护不善,三四年就不行了也是有的。
td>清洗或更换阀门
| 故障现象 | 可能原因 | 排查方法 | 参考解决措施 |
| 氮气纯度下降 | 分子筛老化 | 观察切换周期变化,监测分子筛压差 | 联系厂家更换分子筛 |
| 氮气纯度下降 | 进气含油或含水 | 检查过滤器状态,测试进气露点 | 更换滤芯,检查干燥设备 |
| 氮气纯度下降 | 控制阀串气 | 检查切换声音,手动测试阀门 | |
| 产气量不足 | 过滤器堵塞 | 检查进出口压差 | 更换滤芯 |
| 产气量不足 | 管道泄漏 | 用肥皂水检漏 | 紧固或更换泄漏部件 |
| 无法启动 | 电源或控制电路问题 | 检查电源、空开、保险丝 | 修复电路问题 |
| 无法启动 | 压力传感器故障 | 测试传感器输出信号 | 更换传感器 |
| 能耗升高 | 空压机效率下降 | 检查空压机运行参数 | 维护或更换空压机 |
| 异常噪音 | 阀门或气路问题 | 听音辨位,检查气压 | 清理或调整阀门 |
说到底,吸附式制氮机的原理不复杂,但要把设备维护好,需要的是耐心和细心。平时多观察、多记录,发现苗头及时处理,大多数故障都能避免。设备跟人一样,你对它好,它也不会给你找麻烦。希望这篇文章能帮到正在为制氮机故障发愁的朋友,如果有什么问题没讲到的,欢迎继续交流。